3人死亡,一化工企业设备爆炸!事故细节披露

2024-12-01 1294 0
作者: 记者 来源: 中国应急管理报融媒体工作部制作

  2024年5月9日16时32分48秒,湖北襄阳市老河口市湖北雪飞化工有限公司硝化棉生产煮洗工段3名工人在煮洗作业过程中1#煮洗锅发生爆炸,造成3人死亡,直接经济损失约553.22万元(不含行政处罚)。

  近日,襄阳市应急管理局公布该起事故调查报告。经调查认定,该起事故是一起因企业安全生产主体责任不落实,风险辨识和隐患排查不全面,员工安全教育培训不到位,现场处置方案没有针对性,异常工况安全处置能力不足,属地、部门责任落实不到位而造成的较大安全生产责任事故。

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  ●事故原因分析

  经过现场勘验、检验鉴定、视频分析、调阅资料、调查询问、专家论证,事故的直接原因是:在硝化棉煮洗工序,1#煮洗锅下部排水阀在关闭状态下,阀门内密封圈部分脱离,密封不严,内漏导致煮洗锅内液位下降,上部硝化棉处于失水状态,在135℃高温水蒸汽环境下,硝化棉发生热分解,释放出的热量进一步加速分解,急剧产生大量气体,导致煮洗锅超压发生爆炸。

  ●直接原因分析

  1. 排水阀密封圈脱离密封面造成内漏。1#煮洗锅底部排水阀门长期、频繁在高温、高酸等恶劣工况下使用,未明确使用寿命,未及时进行检查和更换,造成密封圈老化、塑化和强度降低,导致阀门密封圈脱离密封面进而发生内漏。

  2. 防漏措施落实不到位。当班班长和操作人员未严格按照公司制定的《特种设备管理制度》、《防止物料泄漏、跑冒管理制度》和《加压煮洗、混同岗位操作规程》的有关规定在加压煮洗前对设备是否存在跑、冒、滴、漏进行检查。

  3. 异常工况指挥、处置不当。当班班长吴某建在得知1#煮洗锅水位偏低时,没有按照操作规程及时、正确指挥操作人员有效处置,在发现南侧污水处理池排气管口有棕色烟雾冒出时,未果断下令停止生产,撤离人员。

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  ●事故发生经过

  5月9日8时左右,煮洗岗位二班3人(班长吴某建,操作人员余某芬和涂金有)接班后在2#厂房生产硝化棉的酯化后处理工序进行煮洗作业。

  12时49分,班长吴某建调整好液位,关闭煮洗锅底部排水阀、人孔盖。后经推断,此时吴某建关闭底部排水阀后,阀门就开始发生内漏。

  16时4分,消防管理员李某在中控室通过DCS系统发现1#煮洗锅水位偏低,随后电话通知煮洗岗位操作人员余某芬注意多观察。

  16时25分,安全员赖静途经2#厂房外时,发现南侧废水收集池管道有棕色烟雾冒出,随即到二楼煮洗岗位询问;16时29分,赖静电话向中控室报告:南侧废水收集池管道有棕色烟雾。

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